ДатаЗаказчикМесторождениеИнтервалКол-во каналовДебет скважины до работы с прибором УФПК-1Дебет скважины после формирования канала прибором УФПК-1Примечание
24.04.2008ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинск - нефтегаз»Возейское
Скв..№560
1688;1689;1690;16914Qж-1,65
м3/сут
Qж-4,26
м3/сут
Промысловое испытание устройства, улучшенное гидродинамические свойства вскрытия продуктивных пластов.
01.07.2008ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинск - нефтегаз»Возейское
Скв..№442
1571;1577,5;1578;15794Qж-2,57
м3/сут
Qж-6,61
м3/сут
Промысловое испытание устройства, улучшенное гидродинамические свойства вскрытия продуктивных пластов.
20.08.2008ЗАО «Татех»Онбийское
Скв. №11574
1134,611Qж-0,2
м3/сут
Qж-3
м3/сут
Дебит с 0 вырос до 4 м3 в сутки, обводненность со 100 % упала до 30%
09.10.2008ЗАО «Татех»Онбийское
Скв. №11268
914,1;908,5.2Qж-3,2
м3/сут
Qж-6,8
м3/сут
Дебит по жидкости вырос с 3,2 м3 в сутки до 6,8 м3
см.таблицу
15.12.2008ЗАО «Татех»Онбийское
Скв. №11285
1141,5;1140,52Данные заказчика не предоставленыДанные заказчика не предоставленыРИР кизеловского горизонта (СНПХ-9800), 2 канала по 20 мм каждый, отсутствие промывки при бурении каналов из –за пластичного состояния реагента в пласте
17.06.2009ООО ЛукБелОйлЗ – Березовское СКВ.№12361;2360,9;2360,5;
2359,3.
4Данные заказчика не предоставленыДанные заказчика не предоставленыВ процессе работы были выполнены 4 канала: на глубине 2361,0 м длинной 250 мм; 2360,9м глубиной 200 мм; 2360,5 м глубиной 90 мм; 2659,3 м глубиной 105 мм. В связи с отсутствием за колонной затвердевшего цементного раствора (данные по АКЦ и не герметичность ОК при опрессовке ) за колонной находилось смесь цементного и бурового раствора, который после фрезерования колонны поступал в нее за счёт избыточного давления, что приводило к закупорке приемных сеток бурового насоса устройства. Отсутствие промывки при бурении каналов приводило к затиранию породоразрушающего инструмента, и как следствие остановке процесса бурения.
10.07.2009Нурлатское УБРМиндалевская структура скв№ 29 П 3Данные заказчика не предоставленыСкважина из бурения Вскрыт пласт с высоковязкой нефтью тремя каналами длиной 1000 мм каждый.
12.07.2009ТНС «Развитие» Студенцовское
скв№222
1930;19342Данные заказчика не предоставленыДанные заказчика не предоставленыПосле проведенного РИР с использованием жидкого стекла и тампонажного раствора было пробурено два канала глубиной 1000 мм и 250 мм. Отсутствие проходки по второму каналу объясняется пластичным состоянием реагента в пластовых условиях ( отсутствие промывки при бурении канала). Получен приток нефти.
02.09.2009НГДУ «ЛН» Зай-Каратай
скв№16641
1748;1743.2Данные заказчика не предоставленыДанные заказчика не предоставленыПосле проведенного РИР с использованием жидкого стекла и тампонажного раствора было пробурено два канала глубиной 750 мм каждый. Отсутствие проходки по двум каналам объясняется пластичным состоянием реагента в пластовых условиях (отсутствие промывки при бурении канала). Скважина находится в освоении.
04.09.2009ЗАО «Татех»Онбийское
Скв.№11563
1231,5; 1230,52Данные заказчика не предоставленыДанные заказчика не предоставлены
15.09.2009ЗАО «Татех»Дёмкинское
Скв№4616
1295; 1294,5.2Данные заказчика не предоставленыДанные заказчика не предоставлены
14.10.2009ТПП «Каголым Нефтегаз»Ватьёганское
Скв№86 П
29041Получен приток нефти Скважина из бурения Получен приток нефти
27.11.2009ЗАО «Татех»Онбийское
Скв№11289
1096,5;1095,52Qж-3,0 м³/сут.
83% обв.
Qж-3,0 м³/сут.
12% обв.
3м3 83% обв. Qж-3.0
м3/сут
3м3 12% обв.
10.01.2010ЗАО «Санеко»З-Борщевская
Скв№1
2387,6;2387,32Данные заказчика не предоставленыДанные заказчика не предоставленыКанал на глубине 2387,6 пробурен в уплотненной кровле пласта , канал на глубине 2387,3 пробурен вне продуктивной части пласта. Точки бурения выданы геологической службы заказчика. Длина каждого канала 1500 мм.
11.01.2010ЗАО «Санеко»Южно-Киевская площадь скв№8241609;1608,52Данные заказчика не предоставленыДанные заказчика не предоставленыПосле проведенного РИР с использованием полимерной композиции «Геотерм – 0,3» пробурено два канала глубиной по 1000 мм каждой.
31.05.2010Азнакаевское НГДУАзнакаевское скв№4671 1662;1Qж-2,4
м3/сут
Qж-4,8
м3/сут
Длина канала 1000 мм. 4,8 м3 по жидкости 4% воды
23.06.2010ОАО «Татнефтепром-Зюзеев нефть»Зюзеевское скв№23081340;13392Qж-3,2
м3/сут
Qж-5,3
м3/сут
Длина каждого канала 1000 мм. 5,3 м3 по жидкости и 8% воды.
13.08.2010ООО «Газснаб»Северо-Кумировское 1863,11Qж-2,8
м3/сут
Qж-8,6
м3/сут
Длина канала 1000 мм. 8,6 м3 по жидкости и 12% воды.
31.10.2010ЗАО «ТАТЕХ»Скв№4674 Демкинское месторождения1276,1275,12743Qж-4,2
м3/сут
Qж-6,4
м3/сут
Длина каждого канала 1000 мм. После свабирования скважина переливает . 6,4 м3 по жидкости и 4% воды.
30.05.2011Нурлатское УБР ----------1Данные заказчика не предоставленыДанные заказчика не предоставленыГлубина канала 325 мм
28.09.2011НГДУ Елховнефть Свк№ 7466 1054,5; 1056,0: 3Q н -9.7м3 /сут
Обвд.12,2%
Qн-16,4м3/сут
Обвд. 6,3%
Глубина канала 300мм, 800мм, 750 мм.
13.10.2011Елховнефть Скв№4297 Площадь Сокольская 1185,8; 1186,22Qн-1,9м3/сут
Обвд.3,1%
Qн-4,6м3/сут
Обвд.3%
Глубина канала 720мм, 800мм .
16.10.2011Елховнефть Скв№4298 Площадь Сокольская 1151;1151,4. 2Qн-2,2м3/сут периодически
Обвд. 3,0%
Qн-3,3м3/сут
Обвд. 3,0 %
Глубина по 1000 мм .

 ЗАО “TATEX”

 

 Скважина 1.0                                                           Онбийское месторождение

 Ввод из бурения 2008

 

 Интервал перфорации                                     1132-1140 ( бобриковский )

                                                                                1149-1152 ( черепецкий )

                                                                                1156-1159 ( упинский )

 

 В результате перфорации ПК105 усиленные 5 отверстий на 1м. получен слабый приток пластовой воды.

 Установлен цементный мост на глубине 1100м. и разбурен до глубины 1138м.В интервале 1132-1136 произведена перфорация ПС-112 ( 5 отверстий на 1 метр)

 Результат перфорации – слабый приток пластовой воды.

 20.08.08 при помощи УФПК-1 произведено бурение протяженного фильтрационного канала на глубине 1134,6м глубинной 1000мм и диаметром 20мм, площадь фильтрационного   канала 628 см2

 Характеристика изменения работы скважины представлена на графике

 

 ЗАО “TATEX”

 Скважина 1.1                     Онбийское месторождение

 Дата бурения 1992г.

 Текущий забой: 1096м

 Интервал перфорации:

                             907,5-911,3 и 913,9-915,7 (верейский горизонт)

                             921,1-926,5м; 928,9-931,1м; 936,0-941,0м (башкирский горизонт)

                             1221,0-1230,4 (бобриковский горизонт) изолирован цем.мост

                             1096-1280м, 1254,0-1255,0 и 1258,0-1259,5м

                              (упинский горизонт) изолирован.

 Перфорация проводилась ПК-105 усиленные 5 отв. на 1м.

 Пластовое давление 41атм, определено 02.10.08.

 Дебит жидкости 3,2м 3/сут. Дебит нефти 2.64 т/сут.

 Обводненность 10% Гфж 12,2 м3/т.

 9.10.08 при помощи УФПК-1 произведено бурение протяженного фильтрационного канала на глубинах 914,1м и 908,5м глубиной 1000мм и диаметром 20мм. Общая площадь   фильтрации составила 1256 см2

 Характеристика изменения работы скважины представлена на графике